300 MW機組引風機、增壓風機二合一改造
作者:石家莊風機 日期:2014-9-26 瀏覽:1754
摘要:通過對某熱電廠300 MW機組鍋爐引風機和脫硫增壓風機進行熱態試驗,確定引風機、增壓風機二合一改造方案:將原有2臺G158/280型靜葉可調軸流引風機改造為SAF26-17-2型動葉可調軸流引風機,取消增壓風機。改造后,根據熱態試驗數據分析,引風機最高效率達83.3%,風機性能數據達到設計值,滿足脫硫系統增容、脫硝改造后煙氣系統阻力增加的要求,降低了設備改造投資與運行維護費用,提高了設備效率和機組運行的安全可靠性。
關鍵詞:引風機;增壓風機;風機效率;煙氣系統阻力
0引言
依據我國大氣污染物新排放標準[1],擬對某熱電廠300 MW機組鍋爐進行脫硫系統增容、脫硝改造。鍋爐煙氣系統配置2臺靜葉可調軸流引風機。煙氣脫硫裝置采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,配置1臺增壓風機。對引風機和增壓風機進行熱態試驗,試驗結果顯示,引風機、增壓風機的壓頭不能滿足改造后阻力增加的運行要求,且運行效率較低。決定對原引風機進行改造,并取消脫硫增壓風機,實現“引增合一”。
1設備概況
1.1鍋爐設備
某熱電廠2號鍋爐為東方鍋爐集團股份有限公司設計制造的DG1025/18.2-Ⅱ6自然循環汽包爐,Π型布置、單爐膛、一次中間再熱、直流燃燒器、平衡通風、固態排渣、全鋼架、全懸吊結構。配有2臺容克式三分倉回轉式空預器,采用正壓直吹式制粉系統。鍋爐主要參數見表1所示。

1.3脫硫增壓風機
煙氣脫硫裝置采用石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝,一爐一塔處理100%煙氣。煙氣系統主要由增壓風機、煙氣換熱器(GGH)、出入口煙氣擋板、煙氣旁路關斷擋板等組成。其中增壓風機為成都電力機械廠生產的ANT42e6(V19+4°)型靜葉可調軸流式風機,設計流量為1 954 296 m 3/h。
2改造前風機熱態試驗
對引風機及增壓風機進行熱態試驗,試驗數據見表3所示。圖1為引風機的性能曲線及兩機滿負荷運行工況點位置,由圖1和表3可看出,石家莊風機www.feiyua.cn運行工況點的效率偏離該型引風機的高效區較遠,低負荷的運行效率很低;引風機出口實測靜壓升已達2420 Pa,與TB點設計值相比風壓裕量為2380 Pa[3]。
圖2為增壓風機性能曲線及運行工況點位置。從圖2和表3可以看出,該風機運行工況點距最高效率區較遠;在滿負荷下,風機靜壓升為2215.3 Pa,與TB點設計值相比風壓裕量為849.7
Pa,有一定節能空間[2]。
3“引增合一”風機改造方案
在對2號鍋爐進行脫硝技術改造后,增加3層SCR反應層(2用1備)。在BMCR工況下,煙氣系統阻力理論上增加1000 Pa左右。在脫硫系統增容改造后,將增加1層噴淋層及氣動脫硫單元,在BMCR工況下,系統阻力理論上增加1200 Pa左右。因現有引風機、增壓風機運行效率偏低,增壓風機出力不能滿足脫硫系統增容改造要求。風機設計選型的裕量較大,但運行中風機經常處于中低負荷區,尤其在GGH取消后,風機效率更低,而廠用電率偏高,因此決定進行引風機、增壓風機合二為一模式的節能改造[2-4]。通過對2號鍋爐引風機、增壓風機的試驗數據分析,提出如下改造方案。
(1)將原引風機由G158/280型靜葉可調軸流風機更換為SAF26-17-2型動葉可調軸流風機,根據系統所需風量、單片機解密www.taihedz.cn風壓的要求,經計算并調整后,確定所需電動機的功率為3300 kW;并同時取消脫硫增壓風機[2-6]。
(2)新引風機及電機重新設計,原有場地重新澆注;增壓風機及其進、出口風道全部拆除,對煙道進行優化布置,設計圓錐形煙道;將GGH與新引風機出口連接[5]。表4為新引風機的設計參數。