燃料電池車用離心風機噪聲特性試驗分析(3)
作者:石家莊風機 日期:2015-8-13 瀏覽:1339
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可以明顯看出,隨著轉速的升高各個測點的總聲壓級逐漸增大,在最高轉速下石家莊市風機廠風機總體噪聲超過了90dB(A),電機側遠場輻射噪聲平均聲壓級相比風機側高了約1~2dB(A);電機側近場聲壓級相比風機側近場高了約3dB(A)。從對整體噪聲的貢獻量角度上看,驅動電機產生噪聲的貢獻量大于風機。
3.2階次特性噪聲分析。
其中,各個部分階次產生原因如下:
(1)4i階是電機的電磁徑向力波產生;
(2)由于驅動電機的激勵電流頻率為轉頻的2倍,產生的一個2階的激勵噪聲;3i階是由激勵電流的0.5階諧頻產生;
(3)6i階是由散熱風扇的旋轉噪聲基頻以及其諧頻產生;
(4)風機產生的6i階噪聲是葉輪的旋轉噪聲基頻以及其諧頻。圖5是工況1下風機側近場噪聲的階次譜圖,可以很直觀的看出風機側近場噪聲明顯的階次噪聲為6i階,其中6階尤為明顯,是風機葉輪旋轉噪聲的基頻,12及18階的諧頻成分存在但幅值并不突出。圖6是該工況下電機側近場噪聲階次圖,可以看到明顯的3i階峰值,確定為激勵電流的諧頻成分。此外,由于散熱風扇的旋轉噪聲的存在,在6、12、18三個階次處產生峰值疊加,其他可能存在的階次在頻譜圖中沒有找到。被測石家莊市風機廠風機存在的主要階次噪聲集中在3倍頻和6倍頻處,根據常用工作轉速的范圍算出6倍頻主要位于450~1700Hz這個頻段內,在優化方案的設計中要著重對這個頻段進行降噪處理。
3.3寬頻特性噪聲分析
3.3.1結構振動對噪聲的影響分析結構的振動與其固有頻率有關,這里包括石家莊市風機廠風機殼體的結構振動和試驗臺架的結構振動。石家莊市風機廠風機運行時產生激勵頻率與殼體或臺架的固有頻率一致時,會激發結構的共振從而產生結構振動噪聲,其噪聲表現為寬頻特性。經過對4個工況下殼體、臺架振動測點的振動加速度信號和幾個近場聲壓測點的聲壓信號寬頻頻帶進行比較,發現振動信號與聲壓信號的寬頻頻帶并不相同。表4是工況1下臺架振動、殼體振動與風機近場噪聲測點信號的關鍵頻帶對比,能夠明顯看出殼體以及臺架的振動對總體噪聲并沒有貢獻,在后續的噪聲特性分析中可以不必考慮結構振動的影響。
3.3.2進氣噪聲影響分析根據文獻[3]對石家莊市風機廠風機噪聲的研究表明,風機在高速運行工況下進氣口存在較大的進氣噪聲,其主要由進氣管道系統中氣柱固有頻率特性產生,體現出的是不隨轉速變化的寬頻特性,一般進氣噪聲呈中、低頻為主。圖7~9分別是方案1~3在瞬態加速運行下風機側遠場測點聲壓的頻譜圖。三個工況下的頻譜圖中進氣管長短不同導致的差異體現為不同頻段的寬頻噪聲:進口不接管道時,寬頻噪聲峰值頻帶為650Hz和2100Hz;進口連接短彎管時,寬頻噪聲峰值頻帶為950Hz和3000~3500Hz;進口連接延長管時,并無明顯峰值的寬頻噪聲。推斷產生這種不同頻帶的寬頻噪聲是由進氣氣柱固有頻率特性產生。從定量分析的角度看進氣噪聲對整體噪聲的影響,取9000r/min和17000r/min穩態運行下方案1和3的聲壓信號,列出表4。可以看出進氣噪聲消除后,風機側和電機側平均聲壓級分別降低了3dB(A)和2dB(A)左右,表明進氣噪聲對整體噪聲的貢獻作用顯著。從降噪措施方面考慮,可針對進氣氣柱的固有頻率進行消聲頻帶的設計,在進口處加裝消聲器。